作者:摩登6注册 发布时间:2016-04-09 00:00:00 更新时间:2019-04-08 00:00:00
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某水泥厂3000t/d水泥熟料生产线采用的是生料雷蒙磨粉机-回转窑-煤磨配套工艺,该生产线自2005年投产以来,始终坚持做好调试、生产、隐患排查及处理、技术改进、维护管理等工作,使回转窑的运行质量达到了同等规模生产线的较好水平。下面主要为大家介绍该水泥厂的设备管理思路及故障处理措施。
1、日常运行闭环管理
以稳定、效能高、连续、安全为思路开展各项工作,形成日常运行闭环管理模式,成立回转窑运转率攻关小组并细化考核及激励指标,追求每轮开机连续运行时间长化。
2、隐患排查及治理
按照隐患排除彻底、隐患跟踪到位、隐患治理措施得当、隐患监控责任主体明确的思路开展隐患设备治理工作,建立定期排查隐患机制及一对一的隐患设备专项监控方案,要求已经排查出来的所有设备隐患均按照隐患大小形成班组、分厂、企业3个级别的设备隐患治理月报,由企业相应级别的领导逐级督促落实,杜绝隐患设备发生设备事故。
3、事故/故障管理
严格执行企业设备事故管理考核办法,对责任心不到位、工作不落实导致的设备事故追究管理人员责任,按照自下而上逐步加码责任的原则从严考核,将事故考核的落实到企业领导及部门领导身上。
4、维修管理
做好隐患设备治理的预修工作,实现检修人员从救火队伍改变为治疗队伍,落实好检修前的项目三级评审、检修中的项目三级负责及检修后的逐级验收签字制度。
5、润滑管理
加强日常润滑点检及跑冒滴漏检查治理力度,健立设备润滑卡片,定期过滤、定期化验、定期进行润滑分析。
6、设备现场管理
以设备长期稳定效能高运行为核心强化设备现场管理,提高跑、冒、滴、漏的治理力度,每周形成检查、考核、落实周报在企业范围内通报。每月对现场急待解决的问题进行不低于两项的技术攻关,月底对攻关效果兑现考核或奖励。
7、修旧利废管理
认真落实修旧利废制度,激发职工全员参与到修旧利废中来,每月完成量化的修旧利废指标,在修旧利废过程中进行改善性修复,不断优化备件、整机对生产要求的适应性。
8、固定资产管理情况
管好、用好企业固定资产,完善固定资产台账,严格按照程序处理固定资产报废、划拨、新增、盘点确认手续。
9、专业培训与队伍建设
坚持装备管理队伍的现场锻炼及理论培训两条腿走路的方式,加强专业队伍建设。
10、备件管理
严格控制备件申报及领用,形成谁多报、谁漏报谁负责的考核机制,备件采购时主要按照技术要求吻合性、备件供应及时性、备件性价比确定备件供应渠道。
1、雷蒙磨减速机故障及改进措施
某企业生料雷蒙磨设计产量240t,实际考核指标的275t,生料磨减速机长期高负荷超产运行,2015年1月23日减速机三件套损坏,导致回转窑止料230.25h,为此,企业及时订购1台备用减速机并采取以下改进措施:
(1)专项设计并提高输入轴功率,将输入轴功率从2500kW提高到2800kW进行设计,输入转速、速比、外部安装连接尺寸不变。
(2)经过对比、分析、计算后,要求供货厂家将新设计的减速机三件套从以下参数进行加强:三件套内外齿分度圆在原尺寸基础上加大15%及以上,内外齿套齿宽在原尺寸基础上加大15%及以上,增加外齿套外径从而改善外齿套强度,在三件套相应尺寸加强后、按加强后的三件套尺寸匹配其它尺寸。
(3)要求加大行星架轴承型号(轴承内径增加80以上)、提高轴承承载能力,按照重新核定的轴承型号重新匹配行星架。
(4)要求新设计的减速机妥善处理轴承选型、润滑冷却通道设计及密封设计,要求合理分配润滑油量从而降低高速轴滚动轴承温度,采用机械式密封加进口高质量密封圈解决漏油问题。
(5)要求解决减速机内中间支撑隔板的定位准确性及问题,确保各级齿轮啮合的稳定性。
(6)减速机内部所有轴承必f须为原装进口SKF轴承(不得在国内生产),安装前由我方检验进口报关相关证件后方可组装。
(7)要求改进行星架输出上部端盖密封结构,改为止口加O形圈密封并适当加大O形圈密封规格。经过改造的减速机已经投入运行半年,各项运行指标良好。
2、回转窑入窑提升机减速机故障处理
2015年8月21日11:41-21:38因入窑提升机减速机大面积打齿损坏,经过周密组织,在回转窑止料后9小时58分再次投料,备件申报及时、抢修组织到位,规避了回转窑长时间停机。
3、回转窑托轮重复性故障点处理
改企业回转窑自投产以来,托轮瓦发热情况未得到彻底处理,经过过去的一年多时间从以下几个方面的调理已经正常。
(1)利用检修机会,精确测量各档托轮的小八字并予以消除,对各托轮瓦接触面、包角、储油区间隙、瓦口间隙进行逐步测量确认并修正。
(2)经过对运行中的各轮带受力进行分析,经过长期观摩及逐步调整,已对各档托轮之间存在的大八字情况予以消除。
(3)根据开式齿轮大小齿轮啮合情况,将液压挡轮行程控制在(50-60)mm,调整托轮位置将液压挡轮压力控制在(3.8-4.5)MPa,对液压元件调整将回转上窜下滑一个周期的时间控制在(12-14)小时并达到上窜下滑时间基本一致。
(4)通过对托轮、轮带表面添加润滑剂,将托轮及轮带之间的上窜下滑阻力大幅度降低,同时使得两大组件的表面磨损基本达到零磨损的理想状况。
(5)实施窑尾气缸安装方式技改,彻底将摩擦块掉落损坏气缸的危险源予以消除,同时气缸工作温度下降后提高了使用寿命。
(6)实施大齿圈连接螺栓螺母防松改造,将f故障点一次性消除。
窑系统自身故障停机6次(机、电、工艺各2次),故障停机同比2011年下降30次。全年实际生产8038.24h,故障停机合计53.88h,计划检修及外部因素影响回转窑止料691.88h,全年回转窑综合运转率91.51%。
综上,水泥企业做好熟料线设备管理工作,是确保水泥设备稳定、效能高、连续、安全运行的主要依据,能够有效实现水泥企业降本增效的目的,从而大大地提高其市场竞争力。
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